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印刷工艺之我见

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-07  浏览次数:52

印刷过程中的问题复杂多样,如果等到出现问题才想办法解决,一时千头万绪,不知从何下手,耗时又耗力,效果不佳,只有我们平时做好预防和准备工作,才能使问题简化、缩小,才能有的放矢,有效解决各种问题。

做好设备预防性保养工作

真正做好保养并非易事,尤其是使用多年的旧设备,并非完全取决于一个量化标准。一般保养可按机器说明书规定对部件进行润滑保养,按照保养计划表依次严格执行,但更应提倡的是预防性保养。了解机器各部件构造、材料性能和运转特性,了解其使用条件和使用寿命,对重点部件、经严重摩擦及反复性操作的部件及时清理检查,根据零部件的表征和实际使用情况综合判断其实际性能;根据油路回油情况(是否有杂质等)判断有无非自然磨损情况;根据轴的串动、辊子的跳动、凸轮曲面的改变等判断其控制部件的配合情况;根据大簧的疲劳程度、靠山端面磨损情况等,判断机器两端机件受力是否均衡、运转是否同步等。预先保养检查,提高隐患辨识能力,可判断和发现导致受力部件受力结构发生不良改变的因素,及时进行调整和修理。

了解印刷工艺和印刷材料

印刷过程就是纸张、水墨、机器等因素相互作用的过程。选择适用的材料,满足印刷适性至关重要。要能够鉴别油墨的色相、亮度、黏性、流动性等,润版液的pH值、导电率等,纸张的丝缕方向、表面强度、pH值、含水量和相对湿度等。要求纸张温度和车间温度一致,其相对湿度高出印刷车间相对湿度5%~8%。纸张含水率的变化将直接影响套印的稳定性。了解印刷工艺,合理安排印刷色序,选择适用材料,对有特殊要求的印件做有针对性的调整。下面针对一些印刷常见故障详述解决办法。

(1)鬼影:因制版时图文不均衡,实地块平行排列造成输墨装置供墨不足而引起。

解决办法:①尽量控制版面水分,加大串墨辊串墨量,在保证印刷质量的前提下尽可能印刷较厚的墨膜,使印刷密度达到最大允许值;②若纸张尺寸允许,在非实地部分相对应的印版空白部分晒制实地块;③使用串动着墨棍,也可将着墨辊轴端锁紧螺丝松开,使其有串动量;④将印品旋转或倾斜一个角度晒制并印刷;⑤重新排版。如果我们能读懂印品原件,对易产生问题的印件有一个预判,在晒制前得到修正,再调整机器和操作,即可达到较满意的结果。

(2)甩角:除了机器因素,绝大部分甩角现象与纸张对温湿度变化的敏感程度及抗压变形有关。

解决办法:①对纸张进行预处理,通过吊晾等方法,使纸张含水量稳定,降低其对温湿度的敏感性,尽量消除纸边不平现象;②通过增湿或除湿手段保证印刷车间恒温恒湿,达到纸张所需的印刷条件;③在压印滚筒两边的所印活件两边空白部分对应区域贴胶带;④调整机器,保证纸张在传递过程中纸边平齐,印刷时控制好版面水分和印刷压力。

(3)粘橡皮:四色机印刷70g/m2轻涂纸时,出现纸边叼烂、粘橡皮等现象。

解决办法:在油墨中加入适当油墨添加剂,降低黏性,改善流动性后,现象即可消除。曾有双色机在冬季用铜版纸印制大面积实地活件时,出现叼口部分前后色套印不准,多数是因为温度太低,油墨黏度太大引起的。此类问题也可能由于叼牙调节不良、叼纸性能不佳、印刷压力较大等因素而引起,但首先要检查的是油墨的印刷适性,太硬、太黏的油墨易引起粘橡皮、套印不良、褶皱、转移不良等弊病;太软、太稀的油墨则易引起油墨乳化、印迹过浅、叠印困难等。

(4)橡皮布引起的褶皱:印件由小幅改成大幅时,胶版纸两边出现小褶皱,经查,因橡皮布质量较差,印小幅活件时,印件以外的橡皮布部分受到纸粉和润版液的浸蚀,表面有破损,厚度增加,印刷时压力不均,形成褶皱。更换新橡皮布后问题解决。

以上几例,简单说明满足印刷材料的印刷适性的重要性,有时通过洒热水、拖地等简单方法调节车间温湿度,就可以显著改善貌似复杂的诸如套印不良、甩角、褶皱、重影、静电等问题。了解工艺知识和材料特性,才能根据印件做出合理的选择和调整,掌握润版液、油墨的调整,如根据纸张表面酸碱性调整润版液pH值、根据版面情况安排色序等方法,能有效达到水墨平衡和最佳叠印效果。只要细心认真,这些问题不难解决。应做好纸张、油墨、润版液、橡皮布、胶辊等的相关记录,选出适用、实用的材料,由出厂到进厂跟踪记录,及时调整和控制纸张含水量及印刷车间的温湿度,满足印刷材料的印刷适性,避免因材料或工艺问题产生的许多印刷弊病。

了解和掌握机器性能

1.注重设备的预防保养

设备理论上的机动关系和压力调整等都是建立在无磨损、无旷量的基础上,对整体精度已下降的旧机器,调整时要充分考虑机件的磨损程度。调整压力时,在圆周方向多选几个点位,仔细测量和调整。在调整纸张定位和传递机构时,也要反复正反点机器,观察两机件共同控制纸张的时间和叼纸量有无变化,是否达到要求。若有旷量、磨损或机件疲劳,在机器静止或低速运行情况下按理论数据来调整不十分准确,在机器高速时就会显现出来,机件磨损量的累积形成了有害的冲击震动和跳动,使噪声增加,压力变化,相关机件共同控制纸张的时间变长或变短,偏离切点位置,易发生定位不准确现象。应了解各机件的性能和适用要求,对易损易磨件要做到心中有数,通过调整、修复或更换来保证机件运动的精确度和可靠性,在此基础上合理调整机器,获得精确的机动关系、稳定的压力,这样机器调整才能真正有效。以下是几次修机经历,供大家参考。

(1)四色机三组传墨辊传墨不良,操作者直接加大压力后,低速检查传墨较好,开机后在距叼口40cm处出现墨杠,经仔细检查,传墨不好是因为传墨辊一端轴头空心销折断,形成旷量,使墨辊两端受力不同步。而操作者盲目加大压力,高速时震动加剧形成墨杠。应检查传墨辊直径变化以及表面胶层情况、传墨辊两端轴承、两端空心销是否断裂变形(可用小撬杠撬动检查)、串墨辊两端有无旷动、传墨辊与墨斗辊、串墨辊间的接触压力是否正确。

(2)在用05机印制胶版纸时,在一侧拖梢部位出现小褶皱,将纸张调头印刷,褶皱部位不变,可确定为机器因素。调整输纸,调节摆牙、压印滚筒叼牙,情况无变化;检查滚筒压力,无单边过大现象;检查橡皮布及衬纸,平整且符合标准。后分析认为纸边在机器叼纸过程中受到不确定外力因素影响,检查递纸牙、压印滚筒叼牙轴上的销钉、支承座、轴承等情况时,发现起褶皱一侧的压印滚筒叼牙端大撑簧支撑杆脱落,簧也断为两截,致使此侧叼牙在高速叼纸时,受力较小且不稳定,出现褶皱,而此现象因其位置隐蔽,检查时不易发现。

(3)一台旧05机,在调整侧规和递纸牙交接时间时,按理论当侧规刚要抬起时,递纸叼牙闭牙,调整后发现有抢纸现象,规矩不稳。后经反复调整,当纸张在递纸牙内轻微用力能拉动时,侧规已抬起,稍微缩短了其交接时间后规矩正常。

(4)印制四色印件时,其中一色开机几十张后墨色变浅,前后墨色相差较大。经检查是第二根靠版墨辊操作侧轴承座下边磨损,墨辊轴承在轴承座里产生跳动,墨辊压力变化、墨色不实,在停机后低速时墨辊能上足墨,而高速时传墨不良,愈印愈浅,修复轴承座后此现象消除。

2.机器的小改造

(1)05、08机的叼牙改造。05、08机的叼牙小簧容易掉出,压坏橡皮布或机器。其主要原因是叼牙调节螺丝部位出现磨损(因为其端头面积较小,容易在卡箍上顶出小坑),使叼牙后部形成“雀嘴状”,引起小簧脱落。可将此调节螺丝做成如图所示的形状,增大调整螺丝与叼牙底座的接触面积,在使用中即可大大减少调整次数,防止叼牙变形。

(2)海德堡102V四色印刷机回水路改造。102V印刷机原回水主管直径只有25mm,因本厂胶版纸印刷活件较多,造成纸粉、杂质等大量淤积,致使回水水路非常容易堵塞,清洗次数很多也很麻烦。我们制作了一根直径10cm的粗管,置于操作侧踏板之下。清理很容易,基本上彻底解决了下水堵塞的问题。

(3)海德堡102V印刷机的接纸轮和其上的轴是滑动摩擦,很容易磨损,购置进口件太贵,而国产件又不耐磨,我们将05机的压纸轮改制后使用,效果很好。

这些改造虽然很简单,但结合实际情况却很实用,减少了停机调整次数,保证了印刷作业的顺利进行。


 
 
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